隨著企業生產技術的逐步發展,各種生產工藝都要逐步進行更新換代,尤其是隨著工藝水平的不斷提升,先進的雷達物位計也得到了應用。文章主要分析了ACC水泵站控制系統更新換代中導 新、舊PLC系統融合問題的解決辦法。
舞鋼公司第一軋鋼廠軋機生產線需要進行擴容改造,相應的配套ACC水泵站也要進行升級。但是在整個改造過程中,現有的設備還要繼續生產運行,保持生產水的供應,因此泵站雷達物位計不能停運,那么就需要增加1套新控制系統,并且新舊控制系統需要融合在一起運行才能方便技術人員進行操控。
工藝配置
ACC水泵站是為第一軋鋼廠ACC系統和NAC系統供應生產水的站所,大小水泵共計17臺泵組,全站設備由一套西門子S7-400控制系統控制。此次改造涉及10臺水泵組的更換,其余水泵繼續生產運行。
現存問題
ACC泵站現有控制系統已運行近15年,采用的控制系統為西門子S7-400系統,上位機軟件為WINCC 6.0,軟件版本過低,工控機為落后淘汰機器。新增加的控制系統為西門子S7-300系統,上位機軟件為WINCC 7.4,工控機WINDOWS 7操作系統。改造過程中面臨的主要問題為:
問題一:S7-400控制系統需要與新增的S7-300系統建立通訊連接,由于兩套系統都要控制不同的水泵自動或手動運行,他們相互之間必然有一部分數據進行傳輸,例如水池液位、供水壓力、軋鋼用水請求信號等。如何建立可靠的通訊連接呢?
問題二:現有上位機軟件為WINCC 6.0,新增上位機為WINCC 7.4,WINCC 6.0畫面程序無法在WINCC 7.4版本軟件上運行。如何將兩套上位機融合在一起呢?
解決方案
(1) 針對問題一,設計兩種解決方案。
方案1:S7-400與S7-300系統通過硬件組態S7通訊來實現通信聯絡。這種方式通訊數據量大,zui高可達到64 kB,但是硬件連接需要通過以太網交換機?,F場環境較復雜,交換機容易受干擾,造成通訊中斷,并且需要建立相應的通訊數據塊來存儲收、發的數據,程序結構也較為復雜,如圖1所示。
方案2:兩套系統通過DP耦合器來建立DP通訊連接。這種方式的通訊數據量只有幾百字節,通訊方式是通過DP耦合器直接將兩套控制系統的DP網連接在一起。雖然通訊數據量較小,但是硬件連接可靠,輕松避開外界干擾,并且程序里可以直接調用硬件組態中耦合器的地址數據,方便結構管理、調試及維護,如圖2所示。
綜上所述,由于ACC泵站新、舊雷達物位計之間通訊數據量并不大,僅有幾十字節,為了保證既能滿足通訊數據量,又能使系統穩定可靠運行,zui終決定采用方案2。
(2) 針對問題二的解決方案。
兩套PLC系統均通過以太網通訊接入交換機,將數據傳入上位機中,如圖3所示。在WINCC 7.4系統內將新系統編寫進去,同時將原有WINCC 6.0系統的畫面程序盡可能全部移植入WINCC 7.4系統中,對于部分移植不成功的變量、畫面、報警等信息,由工程師手動逐一解決。
結束語
經過工程改造方案的實施和投入生產后,系統運行良好,新、舊雷達物位計融合較完美,上位機系統運行順暢,操作方便快捷。
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